單機除塵器適用于分散的小風量揚塵點除塵,選型和工藝布置簡單。含塵氣體通過灰斗(沒有灰斗的將直接進入袋室)進入裝有濾袋的過濾室。粉塵附著在濾袋外表面,凈化后的氣體由濾袋進入上部箱體,再經排風管道,由風機排到大氣中去。隨著濾袋上的增厚,除塵器的阻力不斷上升,上升到程度時一般為1500pa),為了除塵器繼續工作,需要進行清灰。除塵器濾袋按直線排列,每排濾袋配置一個脈沖閥來控制壓縮空氣脈沖清灰,脈沖閥的動作是由程序控制器控制的。清灰時,清灰控制器發出指令,使脈沖閥在動作的瞬間釋放出0.5-0.7MPa的壓縮空氣。壓縮空氣通過噴吹管上正對濾袋的小孔以高速沖入濾袋,在其沖入濾袋內部的同時,又誘生一股數倍于壓縮空氣的二次氣流,于是產生一種瞬時沖擊波并沿整個過濾的長度方向向下傳播。
單機除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好、凈化、處理風量大、濾袋壽命長、維修工作量小、運行的優點。廣泛用于冶金、建材、機械、化工、礦山等各種工礦企業非纖維性粉工業粉塵的除塵凈化。
單機除塵器結構:
1、箱體:包括袋室、凈氣室、多孔板、濾袋、濾袋骨架、檢修門,箱體設計耐壓為5000Pa
2、出風系統:包括風機、風機配用電機
3、噴吹系統:包括主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀
4、進氣的排灰部分有兩種形式:一種為標準帶灰斗式(A型),另一種是敞開法蘭式(B)
單機除塵器應用于庫底收塵、是一種較新的收塵工藝,而且就單機除塵器本身來講也是近幾年新的設備。該廠在使用過程中針對單機除塵器出現的某些問題作了以下改進。
1、選擇適宜的過濾風速:單機除塵器原設計過濾風速為2.0m/mm,使用過程中發現偏大,使得粉塵通過率增大,造成在清灰后風機再啟動的幾秒鐘內有較多的細粉塵外逸。為此在單機除塵器風機 增設了閘板,用以調節過濾風速。在滿足揚塵點含塵氣體被吸走的前提下,過濾風速約為0.7---0.9m/min。
2、選用適合的濾袋臺料:原單機除塵器選用的729圓筒濾袋,使用中發現濾袋滲灰比較嚴重,為此改用了208滌綸絨布,效果很好,如果選用針刺氈、效果將 佳。
3、增設排灰閥:原單機除塵器的積灰斗無鎖風卸灰機構,這樣如直接座落在皮帶機密封罩上,積灰斗也就成了吸塵風道,不但造成聯接管道的吸塵效果降低,還會造成收下的粉塵二次返流,為此在積灰斗下面設置了一排灰閥,使單機除塵器吸塵與排灰的功能 了較好的發揮,提高了除塵器的收塵效率和使用壽命。
通過上述三項改進措施,單機除塵器除塵提高,經側定除塵效率達99.6%,排放濃度為48mg/m3。
在使用過程中還發現下述幾方面尚需改進,現提出供 設計部門和生產廠家參考。
1、清灰機構的電機與搖桿聯接方式用機械聯接,以避免采用三角皮帶聯接時出現皮帶打滑造成的失靈現象。
2、單機除塵器的風機宜選用中壓風機,并在風機 設置風量調節閥門。
3、上掛襲方式應進一步改進,以不出現掉袋、滑袋現象。并且應備有調節濾袋張力(松緊程度)的機構。
單機除塵器運行中注意事項
1、制定維護人員值班表,值班的人要記錄運行的情況。要經常不定期檢查電控清灰裝置(包括控制儀、電磁脈沖閥、加熱系統等)運行是不是正常,有 時調正清灰的時間,以清灰效率。
2、定期檢查壓縮空氣系統是不是正常,氣源壓力是否符合標準要求、穩定。分水濾氣器要經常放水。
3、隨時監視排放出來的煙塵濃度,發現冒灰應及時檢查濾袋破損情況以及過濾室密封的情況,堵塞漏氣孔或換新袋。
4、除塵器在正常的工作時刻 各料倉每隔30分鐘清一次灰,開啟倉壁振動器,將倉內的鋅粉全部卸出,以防鋅粉干結及著火。
5、當從鍍小管(4-6分)調換到鍍大管時,由于鍍小管含水量比較小,大管含水量比較大,如果與除塵器內干燥的鋅粉接觸容易造成鋅粉著火,所以在鍍小管轉換鍍大管前 將倉內鋅粉卸出,保持倉內無鋅粉并倉內溫度。
6、除塵器停機之前,應對除塵濾袋清灰三次,避免濾袋上的鋅粉太多,再用時清灰難度加大。
7、單機除塵器停機后 將各倉內鋅粉全部卸出。
8、所有的設備全部應該保持、衛生整潔,所加潤滑油 要質量和數量。
熱門產品
Product
Copyright ? 2017 - 2018 河北鑫科除塵設備有限公司 All Right Reserved.